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2023-08-30
如何解鎖創(chuàng)新“密碼”?這項自動化改造值得點贊!

自主安裝L型走向行吊及軌道

開創(chuàng)性使用大幅面多焊點的單面點焊工藝

專用車事業(yè)部不斷解鎖創(chuàng)新“密碼”

順利完成單層貨柜頂蓋焊接自動化改造

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凌晨三點,誰的肚子咕嚕咕嚕叫了?

      為解決單層貨柜頂蓋焊接焊點多、焊接勞動強度大、生產(chǎn)節(jié)拍低等問題,專用車事業(yè)部進行單層貨柜頂蓋焊接自動化改造,秉承低成本高性價比自動化的理念,此次選用了國產(chǎn)的控制系統(tǒng)及伺服系統(tǒng)。

      改造前期一切順利,但進行到伺服控制器聯(lián)網(wǎng)組態(tài)時,伺服控制器始終無法進行正常通訊及控制。頂蓋自動焊改造小組工程師一遍遍檢查、調(diào)整,始終找不到問題點,時間已經(jīng)快到晚上12點。工程師并沒有放棄,繼續(xù)仔細檢查,最終發(fā)現(xiàn)伺服控制器實現(xiàn)4軸聯(lián)動,相關(guān)通訊參數(shù)需要設(shè)置的與通用情況不一樣,經(jīng)過修改相關(guān)通訊參數(shù),實現(xiàn)了整個系統(tǒng)的組態(tài)和控制,此時時間已到凌晨3點多,工程師的的肚子咕嚕咕嚕叫了起來,原來他們還來不及吃飯。

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勇于突破邊界,不斷解鎖新技能

      此次自動化改造,單層貨柜頂蓋焊點較多,每個零件大約100~200多個焊點,為保證產(chǎn)品質(zhì)量,每個焊點都需要逐一試焊調(diào)整確認,工程師頂著高溫耐心完成了6個車型頂蓋的焊點調(diào)整工作。

      為了便于生產(chǎn)員工操作,根據(jù)生產(chǎn)工藝流程的要求,工程師自主安裝了L型走向的行吊及軌道,實現(xiàn)了從預(yù)拼焊工位到自動點焊專機,再從自動點焊專機到下個總拼工位之間的頂蓋物料吊裝轉(zhuǎn)移流程。

      此外,根據(jù)產(chǎn)品單平面多焊點的特性,工程師們還開創(chuàng)性使用了大幅面多焊點的單面點焊工藝,設(shè)計柔性化焊接工裝臺,通過快速切換導(dǎo)電銅板的位置實現(xiàn)產(chǎn)品快速切換型。通過PLC+伺服控制的方式,集成5個自由度的雙焊鉗數(shù)控龍門機構(gòu),配合工裝臺實現(xiàn)焊點快速精確定位及焊接。

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在平凡的崗位上做不平凡的事

在每一次改造中堅持

“繼承、學(xué)習(xí)、創(chuàng)新”

讓我們以創(chuàng)新驅(qū)動

推動企業(yè)、行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

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